冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究

李良川 卢淑芹 彭通 张明伟 米凡

李良川, 卢淑芹, 彭通, 张明伟, 米凡. 冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究[J]. 石油钻采工艺, 2011, 33(3): 31-34.
引用本文: 李良川, 卢淑芹, 彭通, 张明伟, 米凡. 冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究[J]. 石油钻采工艺, 2011, 33(3): 31-34.
LI Liangchuan, LU Shuqin, PENG Tong, ZHANG Mingwei, MI Fan. Fuzzy-ball workover fluids for formation damage control in Jidong Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2011, 33(3): 31-34.
Citation: LI Liangchuan, LU Shuqin, PENG Tong, ZHANG Mingwei, MI Fan. Fuzzy-ball workover fluids for formation damage control in Jidong Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2011, 33(3): 31-34.

冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究

详细信息
  • 中图分类号: TE252

Fuzzy-ball workover fluids for formation damage control in Jidong Oilfield

  • 摘要: 针对冀东油田在修井过程中出现漏失、含水恢复时间长、储层伤害严重等问题,在分析了绒囊暂堵机理的基础上,现场采用绒囊修井液体系,利用绒囊自匹配漏失通道实现全面封堵并可自动 返排的特性解决了这一难题。室内评价表明,绒囊修井液体系稳定时间15 d以上,封堵地层后可提高地层承压能力达到7 MPa,修井液侵入地层在8 cm以内,岩心渗透率恢复值达90%以上。在L12-6井和 NP23-X2409井进行了现场应用,L12-6井采用绒囊修井液暂堵检泵,含水恢复至正常水平仅需3 d,且日产油增加3 t多,含水率下降了30%;NP23-X2409井采用绒囊修井液暂堵后挤水泥,承压能力提高了 6~7.5 MPa,日产油增加了10 t多,含水率下降了5%。室内和现场应用表明,绒囊修井液封堵效果好,对储层伤害较小。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-04-02
  • 修回日期:  2019-04-02
  • 刊出日期:  2011-07-19

冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究

  • 中图分类号: TE252

摘要: 针对冀东油田在修井过程中出现漏失、含水恢复时间长、储层伤害严重等问题,在分析了绒囊暂堵机理的基础上,现场采用绒囊修井液体系,利用绒囊自匹配漏失通道实现全面封堵并可自动 返排的特性解决了这一难题。室内评价表明,绒囊修井液体系稳定时间15 d以上,封堵地层后可提高地层承压能力达到7 MPa,修井液侵入地层在8 cm以内,岩心渗透率恢复值达90%以上。在L12-6井和 NP23-X2409井进行了现场应用,L12-6井采用绒囊修井液暂堵检泵,含水恢复至正常水平仅需3 d,且日产油增加3 t多,含水率下降了30%;NP23-X2409井采用绒囊修井液暂堵后挤水泥,承压能力提高了 6~7.5 MPa,日产油增加了10 t多,含水率下降了5%。室内和现场应用表明,绒囊修井液封堵效果好,对储层伤害较小。

English Abstract

李良川, 卢淑芹, 彭通, 张明伟, 米凡. 冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究[J]. 石油钻采工艺, 2011, 33(3): 31-34.
引用本文: 李良川, 卢淑芹, 彭通, 张明伟, 米凡. 冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究[J]. 石油钻采工艺, 2011, 33(3): 31-34.
LI Liangchuan, LU Shuqin, PENG Tong, ZHANG Mingwei, MI Fan. Fuzzy-ball workover fluids for formation damage control in Jidong Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2011, 33(3): 31-34.
Citation: LI Liangchuan, LU Shuqin, PENG Tong, ZHANG Mingwei, MI Fan. Fuzzy-ball workover fluids for formation damage control in Jidong Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2011, 33(3): 31-34.
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